MOVIMENTAÇÃO DE COMPONENTE EM PLANTA DE CELULOSE

MOVIMENTAÇÃO DE COMPONENTE EM PLANTA DE CELULOSE

A Darcy Pacheco Soluções de Peso Ltda., empresa com atuação nacional e em diversos países da América do Sul, é reconhecida pela excelência em engenharia de içamento, transporte e movimentação de grandes equipamentos industriais. Certificada pelos sistemas ISO 9001:2015 (Gestão da Qualidade), ISO 14001:2015 (Gestão Ambiental) e ISO 45001:2018 (Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional), a companhia recebeu o Prêmio Top Crane 2025, na categoria Içamento de Cargas, por uma operação de alta complexidade realizada na planta industrial de celulose, da Suzano, em Mucuri, na Bahia.

A Darcy Pacheco respondeu, em outubro de 2024, pela movimentação de um Tambor DDW, um componente essencial ao processo produtivo. O equipamento possuía 9,5 metros de comprimento por 5 metros de diâmetro, e sua movimentação exigia içamento a uma altura de 58 metros, em um ambiente industrial com múltiplas interferências e frentes de trabalho simultâneas.

MOVIMENTAÇÃO DE COMPONENTE EM PLANTA DE CELULOSE

O principal desafio na movimentação do DDW, componente da indústria de celulose, consistiu em fornecer ao contratante uma solução tecnicamente viável que permitisse a utilização de um equipamento de grande porte, capaz de executar a operação em uma planta industrial repleta de interferências e com múltiplas frentes de trabalho simultâneas.

O prazo de mobilização era extremamente curto, decorrente de um imprevisto no planejamento do cliente, o que exigiu organização ágil e tomadas de decisão imediatas. Outra particularidade foi o histórico da operação: tradicionalmente, esse tipo de atividade era realizado com equipamentos treliçados sobre esteiras, o que demandou a realização de um estudo detalhado para reavaliar alternativas, visando minimizar problemas logísticos e otimizar custos.

O local de operação apresentava ainda atividades paralelas em andamento, gerando obstáculos logísticos adicionais. Somaram-se a isso restrições críticas, como a limitação de utilização do guindaste a 85% de sua capacidade nominal e restrições no giro do equipamento, fatores que exigiram análises precisas e coordenação operacional cuidadosa para garantir a segurança e a qualidade da operação.

A definição do equipamento foi realizada após uma vistoria técnica no local da atividade, seguida de reunião com os responsáveis pela operação. Após diversos estudos, concluiu-se que o guindaste LTM1750-9.1, da fabricante Liebherr, seria a solução mais adequada. Com essa decisão, foi conduzida uma análise técnica detalhada do posicionamento do guindaste, considerando possíveis interferências no entorno.

MOVIMENTAÇÃO DE COMPONENTE EM PLANTA DE CELULOSE

Inicialmente, para atender ao cronograma, era essencial que a montagem do guindaste não interferisse nas atividades paralelas em andamento. Como a planta ainda se encontrava em processo de parada para manutenção, a posição final planejada para o guindaste teria impactado a remoção de rejeitos. Por esse motivo, optou-se por montar o guindaste na mesma rua, mas em uma posição mais avançada. Após a conclusão da montagem e o término das atividades paralelas, o guindaste, totalmente montado, foi deslocado para sua posição definitiva.

Na posição final para a execução da atividade, havia uma limitação de giro devido a uma construção localizada à esquerda do equipamento, obrigando o guindaste a operar em um ângulo de giro limitado a aproximadamente 180°.

Embora a atividade fosse recorrente, ela era tradicionalmente realizada por equipamentos treliçados, nunca com um LTM1750-9.1, o que gerou grande expectativa por parte do contratante, devido às significativas diferenças de custos e logística. Outro fator que contribuiu para a viabilização da atividade foi o fato de o equipamento ser novo, garantindo maior confiabilidade e disponibilidade de equipe pronta para atendimento imediato em caso de qualquer eventualidade.

O contratante também destacou positivamente a rapidez na mobilização e montagem do equipamento para a execução dos serviços. A atividade foi concluída em 20 dias com total segurança e dentro do prazo previsto no cronograma.

O projeto trouxe benefícios expressivos ao contratante. Houve uma redução de custos de aproximadamente 30%, em comparação com a solução convencional com guindastes treliçados, e uma diminuição de cinco dias no prazo de montagem dos equipamentos. Além disso, o uso otimizado de recursos resultou na redução de 14 carretas no processo de mobilização, diminuindo o impacto logístico e ambiental.

A operação foi concluída com total segurança, sem incidentes e dentro do cronograma previsto. Pelo desempenho exemplar, o Grupo Darcy Pacheco recebeu uma honra ao mérito, concedida em reconhecimento à excelência técnica, à eficiência operacional e ao comprometimento da equipe na execução do projeto.

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