PLANEJAMENTO RÍGIDO EM PARADA DE MANUTENÇÃO

PLANEJAMENTO RÍGIDO EM PARADA DE MANUTENÇÃO

Durante a parada fria da usina de pelotização da principal mineradora do país, em São Luís (MA), entre 21 de maio e 20 de junho, a Makro Engenharia, através de sua filial local, desempenhou um papel central, com a mobilização de três guindastes e uma equipe de 40 colaboradores. A empresa participou ativamente das fases mais críticas das manutenções, reforçando sua expertise em projetos de alta complexidade e sua capacidade de mobilizar soluções ágeis para atender demandas das maiores indústrias mundiais.

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Foram realizadas três grandes operações, críticas sob diversos aspectos, e que, portanto, não puderam prescindir de um rígido planejamento para mobilização dos equipamentos, prevendo quaisquer interferências, incluindo planos de rigging e simulações no local. A Makro Engenharia respondeu pela desativação e ativação de contrapeso (peso máximo de 17,2 t), troca de dutos de ventilação do forno (peso máximo de 10 t) e pela troca do rotor e dampers com içamento de até 75 t.

Desativação e ativação de contrapeso

Para essa atividade foi utilizado o equipamento Liebherr LTM1220-5.1 (220 t), com montagem de 42 t. A movimentação do contrapeso, com um peso relativamente leve, mas associado a outros fatores, como local, altura de içamento e estrutura dele, não deixou de representar uma atividade crítica. O contrapeso, com peso máximo de 17,2 t foi içado da altura inicial de 11 m à altura de 23 m. Na fase inicial, a mobilização do equipamento e seus acessórios foi precedida de visita técnica, para análise do local de patolamento, definição do equipamento a ser usado e quanto de superestrutura será necessário.  A atividade de desativação do contrapeso ocorreu após a realização da amarração da lingada em altura de 11 m. Em seguida, é feito o içamento até a altura de 23 m na vertical e o posicionamento do contrapeso sobre vigas folgando a correia transportadora. O processo de ativação é o inverso, tensionando a correia.

Troca dos dutos de ventilação do forno

Nessa operação, foi utilizado o guindaste Grove GMK6300-L (300 t), com montagem de 74,5 t. O maior desafio foi o espaço mínimo para posicionamento e dos dutos com peso máximo de 10 t e sua verticalização com altura máxima de içamento de aproximadamente 30 m. de altura. Inicialmente foi feita a retirada das terças e telhas do prédio lateral e telhas da parte superior, para passagem e auxílio no posicionamento dos dutos. A primeira parte em si consistiu na retirada das partes velhas e sucateadas em pedaços menores. A primeira parte do duto novo então foi colocada na lateral do prédio e com auxílio de talhas posicionada no local indicado. A segunda parte foi a mais crítica, quando foi feita a “pega” de peça de forma verticalizada e seu posicionamento no local.

Troca do rotor e dampers

Nesse caso, foi utilizado o guindaste Liebherr LTM1500-8.1 (500 t), com montagem de 165 t, e cavalete de ancoragem. O peso da carga e o raio operacional tornaram a atividade extremamente crítica. O peso do damper unitário é de 4 t. Foram retirados 2 no conjunto com cone silenciador de 75 t. O peso do rotor é de 24 t, com altura máxima de 16 m, ambas as peças.

Toda mobilização do equipamento precisou de uma estratégia bem detalhada devido às dimensões do equipamento e dos acessórios, sendo necessário a utilização de outros guindastes para sua montagem. Para acesso às peças que seriam trocadas foi necessário a retirada do teto de proteção com peso estimado de 6,2 t. Feito isso, foi retirado o cone silenciador com peso estimado de 67 t e os dampers com peso de 8 t, e todos somados com o peso máximo de 75 t, que seria o maior peso içado pelo equipamento.

Logo após, foi retirada a carcaça com peso de 14 t. Então, foi retirado o rotor Posicionado no cavalete, foi feita a permuta dos seus acessórios e o reposicionamento do novo com peso de 27 t. Após isso, foi feito o processo inverso até o posicionamento por último o teto e a finalização das atividades. finalizar as atividades.

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Workshop de Segurança na ArcelorMittal Brasil

A Makro Engenharia, em parceria com a ArcelorMittal Brasil, promoveu, dia 9 de julho, na Planta de Siderurgia da ArcelorMittal em Pecém (CE), um Workshop de Segurança. O evento, ende foram abordados movimentação de cargas e içamento seguro, foi essencial nos preparativos da maior parada de manutenção da história da planta de Siderurgia da ArcelorMittal.

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Com participação de líderes como Kleber Beraldo Andrade, Diretor de Operações da ArcelorMittal, e David Rodrigues, CEO da Makro Engenharia, o Workshop reforçou o compromisso com a segurança e a capacitação técnica. Destaque para o treinamento realizado pelo Engenheiro Felipe Cunha, essencial para garantir a segurança dos colaboradores e alta eficiência operacional. Em sua apresentação, público, cliente e empresas parceiras tiveram conhecimento do preparo de uma movimentação de cargas bem planejada e segura, com detalhes, exemplos reais e tecnologia de

A parada de manutenção, programada no período de 15 a 22 de julho de 2025, é a maior da história da planta de Siderurgia da ArcelorMittal. Isso porque a White Martins, fornecedora de gases industriais, necessitou pela primeira vez, desde o início da produção de aço, realizar o degelo de um dos seus silos para reparos construtivos, e fazer todos os reparos necessários.  A ArcelorMittal Pecém, por oportunidade, programou intervenções com a parada da usina, quase sem produção, por quase 8 dias, nas suas principais unidades industriais: alto forno, sinterização, e outros setores.  Essas atividades envolveram a mobilização de mais 1600 colaboradores para serviços spots, de curta duração, fora todo efetivo da usina, de quase 4 mil pessoas.

Fotos: Divulgação Makro Engenharia

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